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【劳模风采】“拼命三郎”曾新新

出处:山西晋南钢铁集团 作者:山西晋南钢铁集团 发布时间:2021-05-23 20:28:38

    在微粉厂水渣输送车间,经常可以看到一个忙碌的身影,他就是水渣输送车间负责人曾新新。2011年,曾新新毕业后来到微粉厂水渣车间,一干就是十年。十年来,只要一个电话,不管多晚总是第一个到达现场,问题不解决从不回家,大家都叫他“拼命三郎”。

集团2021年劳动模范、微粉厂水渣输送车间负责人曾新新

 

    20203月的一个夜里,曾新新接到一个电话,车间管状皮带由于水渣量大,流通不畅,导致爆管并反打口、打扭,问题非常棘手。挂掉电话后,他第一时间奔赴现场,经过检查后发现从没遇到过这种情况,曾新新联系设备厂家得到校正方法后,和工友们在管状皮带打扭的地方,每间隔两米用一个手动葫芦来恢复扭转的管状皮带。就这样,一直干到凌晨3点多,才把600多米的管状皮带打扭位置复位。接下来就是要把最困难的皮带反打口变过来,由于管状皮带里边有190多根钢丝,徒手压下去太费力,他提议用撬杠,但又害怕伤到管状皮带,于是找来蛇皮软管,套在撬棍的头部,慢慢往下压,一点一点地将管状皮带反搭口压了下去。看着露出鱼肚白的天,曾新新擦了擦额头上的汗,又一节节的检查皮带去了。

    车间12号皮带为卸料皮带,上面有12个卸料器完成卸料工作。以前,卸料器由不锈钢圆钢往下刮料,一个刮料器用不了三天就要更换,不但增加机修工的工作量,还带来汽车拉运费用,影响皮带正常运行。曾新新经过研究后,决定用复合耐磨板代替不锈钢圆钢,他将磨机里面拆除下来的废旧下料溜槽,先用气割割成一条一条的,再用磨光机打磨光滑圆润,将其焊到卸料器上,经过试用后,效果非常好。就这样,他利用10天时间改造了12台卸料器,每年为集团节省30万元。另外,车间管状皮带回程顶轮轮面磨损过快,需经常更换且更换时间长,一个月要进行3次顶轮的更换,如更换不及时会对皮带造成划伤,曾新新带领工友们通过改造,每月只需消耗1个顶轮就可满足生产,节省资金28万元。

    当得知自己被评为集团劳动模范,曾新新说,这是我们整个车间的荣誉,没有他们和我一起拼搏,也不会有今天的我,我一定将这次的荣誉作为新的起点、新的动力,为集团高质量发展注入自己的青春和热血。