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立恒炼铁厂多措并举降消耗

出处:立恒钢铁 作者: 发布时间:2014-06-18 09:48:55

        本网讯(记者 王鹏征 通讯员 赵  雷)今年以来,面对持续艰难的钢铁行情,炼铁厂从调整原料结构入手,通过合理的上下部调剂,进一步优化了工艺操作,降低了高炉的燃料消耗。1—5月份,该厂高炉燃料消耗最低为548.57Kg/TFe、综合焦比为510.05Kg/TFe,两项指标均创建厂以来的最好水平。
  首先,该厂在烧结配料上按比例配加多种性能不同的低价缺陷料,控制入炉碱负荷<7Kg/TFe、入炉锌负荷<1.2Kg/TFe、铁水中[Ti]<0.2%;烧结配料中配加低硅粉,停用白云石粉,减少了熔剂用量,降低了烧结矿SiO2含量,使炉渣Mg/Al比下降至0.5%。通过配加大量低价缺陷料,有效降低了炼铁成本。与此同时,他们还采取提高铁水温度至1470℃以上、加大富氧率至4%以上、提高热风温度至1200℃以上的相应举措,确保了高炉炉况的稳定顺行。
  其次,该厂通过合理布局风口达到较高的风速及动能的下部调剂,大矿批和大矿、大焦角相结合形成合适料面形状的上部调剂,配合稳定的焦炭平台,使高炉气流分布更加合理,形成稳定的操作炉型。采用大富氧操作(富氧率>4%),进一步提高了风口前温度,使高炉煤比由140Kg/TFe提高至165Kg/TFe以上,除尘灰中的C含量维持在20%左右,较同煤比级高炉低8-10%;矿批的调整根据气流逐渐增加至36.5吨,焦批为6.886吨,焦窗厚度达到300mm,逐步增大矿角至41度,高炉调整负荷时通过定焦批来调矿批,这样可保证料柱较理想的透气性。另外,通过提高炉顶压力,减缓煤气流速,延长煤气和炉料的接触时间,提高煤气热能和化学能的利用效率,为降低消耗创造了良好的冶炼条件。
  再次,该厂推行小粒级烧结矿分级入炉制度,在高炉返矿皮带后自制了5mm的滚筛,对烧结返料进行分级,将筛上返料配入高炉,筛下返料拉运至烧结进行再循环。仅此一项,每月烧结矿净矿产量可增加近3万吨,每年为公司带来6000万元以上的效益。