本网讯(记者 李 涛)近期,高线厂从狠抓红坯入炉、调整加热炉空煤比、降低设备事故率等多方面入手,不断优化生产工艺,降低吨材煤气消耗。
在提高红坯入炉方面,该厂制定了详细的红坯入炉制度,要求生产调度协调好日常生产的各个环节,及时与生产处和车队进行沟通,确保拉运来的红坯第一时间入炉,避免重复加热的现象发生。
在调整空煤比方面,该厂要求岗位工要根据线材轧制速度和钢坯种类,对加热炉内钢坯温度进行调整,确保Q235钢坯温度控制在1050—1140℃,Q195钢坯控制在1150—1190℃;当入炉钢坯温度较高时,适当减少加热炉煤气、空气进入量,避免浪费现象发生。
在降低设备事故率方面,该厂在车间实行“一班三检”制度,要求上岗人员要不间断对设备进行巡检,一旦发现问题及时反馈进行解决,同时重点做好对加热炉周围辅助设备、盲板阀区域及平台下方的监测工作,切实做到设备无故障、无漏气、无漏火现象的发生。
高线厂厂长曹合伟表示,今后他们将逐步加大对工艺纪律执行的监督、指导、检查、考核力度,加强员工规范化操作,努力将吨材消耗降至最低点。
晋南新闻
高线厂优化工艺降消耗
出处:立恒钢铁 作者: 发布时间:2015-02-10 15:29:40