本网讯(记者 李 涛)近日,记者从动力厂了解到,该厂通过强化内部管理,加强系统改造,有效延长了焦化干法脱硫系统中吸附剂的使用寿命,为公司节约了不少采购费用。
据了解,焦化干法脱硫项目共有2座5米除焦塔、1座6.5米除焦塔和4座5米净化塔,负责对焦炉煤气进行脱硫处理,确保下游煤气发电设备的正常运转。而在脱硫过程中,吸附剂的作用至关重要,根据使用要求,干法脱硫系统中除焦塔的吸附剂每年就需更换一次,由于用量较大,每次更换费用超过170万元。
为了节省开支,该厂想方设法延长吸附剂的使用时间。积极与设备厂家进行沟通,对除焦塔内部进行合理改造,将原来的不可再生系统改为可再生系统,提高吸附剂的再生率;将干法脱硫排水系统由定期排水改为自动排水,降低水分对吸附剂的影响,确保塔内长期处于干燥状态,促进吸附物快速分解和脱附。在生产管理方面,他们一方面加强与上游化产车间的沟通,要求化验人员及时将塔前煤气硫化氢分析结果通报给化产车间,为生产提供数据支持,进而增加湿法脱硫效率,确保化产工艺后煤气中硫化氢的含量低于200mg/m³;另一方面,不断强化干法脱硫内部操作,根据吸附剂再生状态,及时调整塔内温度,为其创造良好的再生温度,增加再生频率。
以上措施实施以来,动力厂焦化干法脱硫系统中吸附剂的使用寿命有了明显提升,以除焦塔为例,吸附剂的使用寿命由12个月延长到14个月,仅此一项,可为公司节约30余万元的费用。