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创新轧制工艺 提高经济效益

出处:山西立恒集团 作者: 发布时间:2016-03-13 14:14:49
本网讯(记者 立 轩 通讯员 何文健)将高线轧制工艺由有孔型技改成无孔型,既能节约换轧辊换导卫时间,提高轧制有效作业率,又可减轻轧制负荷,降低能耗及备件消耗。近期,高线厂将对二高线轧制工艺进行技术创新,实施成功后,每年可为公司节约成本600余万元,同时还能大大提高线材表面质量。
据了解,高线厂生产线材采用的是有孔轧制工艺,由于设计原因,轧辊和导卫更换周期较短,每10天就要更换1套,每次需消耗1个多小时的检修时间,同时由于轧机受力较大,轧机备件又不具备互换性,无形中造成能耗的升高和备件库存量的增加,在一定程度上影响了生产作业率的提高。为及时改变这一现状,有效降低生产成本,该厂厂长宋浍勇带领技术人员外出考察后,决定引进无孔轧制工艺技术,并计划在二高线B线1—9架轧辊上实施技改。
据介绍,拟改造的无孔轧制工艺,先将二高线B线原有的1—9架有孔轧辊、导卫及部件等全部拆除,再将“量身定做”的无孔轧辊、导卫及部件等安装在轧机架上,经调试成功后即可全面投入生产。与有孔轧制工艺相比较(每10天换1套轧辊及导卫,每月换3套,每套换9架,每月换27架);而无孔轧制工艺每3个月换1套轧辊及导卫(平均每月3架),每月可节省24架轧辊,仅此一项,每年可节省轧辊等费用300余万元。与此同时,由于无孔型轧制工艺受力简单,附加应力小,轧制负荷比有孔型轧制负荷减少5%,相对而言,电机所需功率和电量也相应减少,钢坯在加热炉的加热温度由原来1010度降到980度,可有效降低电耗和燃料消耗。另外,由于无孔型轧辊备件互换性强,可减少4—5种轧辊储备量,缓解库存压力。在节能和备件消耗方面,又可为公司节约资金300万元。
保守估计,高线厂二高线技改无孔轧制工艺后,每月可多产线材2000吨左右。同时,采用无孔轧制后,由于没有了孔形侧壁的包绕,红坯与轧辊的非接触面是开放的,红坯受到压缩时,非压缩面的氧化铁皮能够自由脱落,不会被压入红坯表层,可大大提高线材表面质量。目前,该厂无孔轧制工艺的图纸已设计完成,轧辊、导卫及部件等正在加紧制作当中,有望于5月中旬开始安装调试。