本网讯(记者 王鹏征 通讯员 何文健)9月9日,高线厂成功对二高线B线的10—12架轧辊实施了无孔型改造,从备件消耗、电耗、事故率等多方面降低了消耗,提高了设备作业率和成材率。
此前,高线厂轧材采用的是有孔轧制工艺,不仅要为13架轧机配套不同型号的轧辊,而且有孔型轧辊在过钢时由于孔型侧壁摩擦力大,每套轧辊的使用周期只有3个月,在备件消耗量和库存量方面需要占用和耗费大量的资金。为此,该厂经过考察学习后,于今年5月份对二高线B线的1—9架轧机成功实施了无孔型改造,将轧辊使用周期提高到2年以上,为公司降低了600余万元的成本。
为进一步降低线材轧制成本,9月初,高线厂厂长宋浍勇再次集结技术力量,对二高线B线的10—12架轧机实施无孔型改造。经过一周时间的紧张筹备,该厂技术人员自行设计完成了料型、轧辊配比、辅助备件、轧制程序表等多项准备工作,并利用报废备件试制了10—12架轧机所需的无孔型轧辊和备件,整个改造过程几乎没有任何费用支出。新改造的三架轧机备件,在9月9日上线试用后,一次试轧成功。
据了解,该厂10—12架轧机实施无孔型改造后,这三架轧机所需的轧辊可以与第9架轧机的轧辊备件进行通用,仅备件库存和消耗一项,可再次为公司降低成本上百万元。